詳細(xì)介紹
KZCH-6分體測(cè)氫儀,氫離子測(cè)定儀,元素分析系列適用于測(cè)定煤炭及其它固體物料中氫元素的含量。由單片機(jī)控制,自動(dòng)對(duì)測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行校正和處理。
每一試樣測(cè)定時(shí)間約10-15min,速度快,結(jié)果準(zhǔn)確。
可通過穩(wěn)重吸收法稱碳。
分體快速自動(dòng)測(cè)氫儀的技術(shù)參數(shù)
測(cè)定范圍:氫0-20% 碳1-* 溫度控制:800℃±10℃ 300℃±10℃
升溫速度:25℃/min,30min可升至800℃ 線性度:±0.1%
允許誤差:氫≤0.15% 碳≤0.5%(同一化驗(yàn)室)
電源電壓:AC220V±10% 50Hz
使用條件:
1、環(huán)境溫度:5℃-35℃
2、相對(duì)濕度<85%
3、無顯著震動(dòng)和強(qiáng)電磁場(chǎng)
常見故障的排除
編輯
故障現(xiàn)象 | 產(chǎn)生原因 | 排除方法 |
不升爐溫 | 電爐絲不通或保險(xiǎn)管燒斷 | 更換爐絲或保險(xiǎn)管, |
升溫不止 | 固態(tài)繼電器擊穿 | 更換固態(tài)繼電器, |
溫度不顯示 | 熱電偶開路,電偶線不通 | 更換電偶從新接電偶線 |
顯示跳動(dòng) | 電源電壓波動(dòng)太大 | 查電源是否正常 |
予分解1和與分解2不停 | 干簧管損壞或磁鐵位置不 對(duì) | 更換干簧管,調(diào)整磁鐵位置 |
計(jì)數(shù)不正常 | 程序受干擾死機(jī)或8155分頒部分不起作用 | 重新開機(jī)或更換8155 |
測(cè)氫測(cè)碳不能運(yùn)行 | 操作不對(duì),鍵盤接觸不良 | 先按3位重量值再按“氫”鍵查鍵盤接線 |
氫值偏高 | 干燥劑失效氧化銅失效 | 更換干燥劑更換氧化銅 |
氫值偏低 | 氧氣流量偏大空白值偏高 | 調(diào)整氫流量計(jì)重新做空白值 |
KZCH-6分體測(cè)氫儀,氫離子測(cè)定儀,元素分析系列
燒結(jié)玻璃熔板及玻璃管道內(nèi)有黑色沉積物時(shí),應(yīng)及時(shí)清洗,否則會(huì)堵塞氣路,減少空氣流量,使結(jié)果偏低。清洗方法如下:①有機(jī)玻璃制電解池。取下電解池,在電解池內(nèi)先放入少量水并以不滿到熔板為宜。將電解池。取下電解池傾斜放置但勿使熔板侵入水中,用滴管往熔板的支管注入新配制的洗液,待洗液流盡后,再加入洗液2-3次,除去熔板及其支管中的黑色沉積物。然后從電解池的加液漏斗中注入自來水,讓其充滿并自然溢出,用洗耳球從熔板支管抽水,直至不殘留洗液,熔板應(yīng)“潔白如初”。②玻璃制電解池。將玻璃磨口蓋打開,取出攪拌子,將池體的下口密封。向池體內(nèi)倒入洗液使侵沒玻璃熔板,用洗耳球于熔板支管處,將洗液吸入支管后靜置一段時(shí)間,再用自來水反復(fù)沖洗池體、熔板和支管,即可洗凈。
煤樣與硝酸一起煮沸時(shí),在熔出硫鐵礦的同時(shí),煤中一部分有機(jī)硫也被溶解下來,尤其實(shí)低變質(zhì)程度的褐煤,還會(huì)生成硝基腐植酸形成。它們與氫氧化鐵共沉淀,一方面給鐵的分離洗條帶來困難,另一方面,當(dāng)用重鉻酸鉀熔液定鐵時(shí),腐植酸也被滴定,使消耗的滴定液增多,導(dǎo)致測(cè)定結(jié)果偏高。
消除熔液黃色的方法是在沉淀氫氧化鐵以前,加入過氧化氫熔液,并煮沸。根據(jù)熔液顏色的深淺而定過氧化氫的加入量,或反復(fù)多次加入,以破壞硝酸侵出液中的有機(jī)物,使熔液褪色,但一般不必破壞到無色,溶液稍有淺黃色也可。