高爐礦槽除塵器-高爐礦槽除塵器改造方案-多年來,高爐礦槽槽上移動卸料小車卸料時產(chǎn)生的揚塵治理問題一直是一個難題,對周圍的環(huán)境造成較大影響。為此,我公司根據(jù)國內(nèi)外*的技術(shù)設(shè)計成產(chǎn)書一種新型的除塵裝置——高爐礦槽除塵器,高爐礦槽除塵器以長袋低壓脈沖袋式除塵器為基礎(chǔ),結(jié)合高爐煤氣得特點,對除塵器采取了耐壓、防爆等必要的青年犬措施,同時對脈沖清灰起源做必要的脫水脫油處理,控制技術(shù)采用PLC微機控制。將經(jīng)過重力除塵的半凈煤氣引入布袋箱體內(nèi),煤氣經(jīng)過玻璃纖維刺氈濾袋過濾,將半凈煤氣中的微?;覊m除掉,使煤氣中的含塵量降到10mg/Nm3以下,且通過布袋反吹、放灰將灰塵收集利用的工藝流程。具有除塵效率高、安全性能好,控制維護方便,占地面積小等特點。
高爐礦槽除塵器-高爐礦槽除塵器改造方案-高爐礦槽除塵器結(jié)合高爐煤氣得特點,對除塵器采取了耐壓、防爆等必要的青年犬措施,同時對脈沖清灰起源做必要的脫水脫油處理,控制技術(shù)采用PLC微機控制。將經(jīng)過重力除塵的半凈煤氣引入布袋箱體內(nèi),煤氣經(jīng)過玻璃纖維刺氈濾袋過濾,將半凈煤氣中的微?;覊m除掉,使煤氣中的含塵量降到10mg/Nm3以下,且通過布袋反吹、放灰將灰塵收集利用的工藝流程。高爐礦槽除塵器將經(jīng)過重力除塵的半凈煤氣引入布袋箱體內(nèi),煤氣經(jīng)過玻璃纖維刺氈濾袋過濾,將半凈煤氣中的微?;覊m除掉,使煤氣中的含塵量降到10mg/Nm3以下,且通過布袋反吹、放灰將灰塵收集利用的工藝流程。
-高爐礦槽除塵器原因分析:
(1)對設(shè)計風(fēng)量進行論證。由于每個高爐礦槽有24個礦槽,槽容zui小的為580m3,zui大的為720 m3,且礦槽的槽口是相通的,除塵器的處理能力7850m3/h,除去風(fēng)量損耗,吸塵口幾乎沒有什么吸力,除塵效果較差。
(2)對氣流的通暢進行分析:除塵器灰斗采用雙灰斗形式,含塵氣體的進口又設(shè)在灰斗中部,導(dǎo)致氣流組織不順而存在短路現(xiàn)象;除塵器灰斗處的重錘式卸灰閥密封不嚴(yán),在負(fù)壓的影響下氣流從卸灰口直接進入除塵器內(nèi)部,灰斗存不下灰,反而造成二次揚塵。另一方面,除塵器的清灰控制與卸料小車卸料同時間,破壞了氣流組織。
(3)每個礦槽都有三條加料系統(tǒng),由于礦槽的槽口是相通的,且三條系統(tǒng)不可能在同一位置加料,當(dāng)一條系統(tǒng)在加料時,粉塵從相鄰的槽口排出。
(4)吸塵口密封不夠嚴(yán)密,且密封材料損壞嚴(yán)重,漏風(fēng)率高,導(dǎo)致吸塵口風(fēng)量很小。
(1)將每條卸料系統(tǒng)的兩臺除塵裝置改成一臺,除塵器的處理風(fēng)量增加到40000m3/h,將設(shè)備放置在重型卸料車延長的平臺上(平臺與車架用銷子連接)。
(2)含塵氣體的進口設(shè)在除塵器箱體的前中部,氣體的出口社在除塵器箱體的后中部;采用螺旋機輸灰,星型卸灰閥排灰;除塵器的清灰控制與小車卸料時間錯開,即小車卸料時除塵器不清灰,小車卸料結(jié)束后再開始清灰。
(3)完善吸塵罩與吸塵關(guān)間的連接和密封,減少吸塵系統(tǒng)的漏風(fēng),將原密封材料改為耐磨材料,同時將吸塵口長度改為1米(原長度為1.5米),使風(fēng)量更為集中。
(4)由于K系統(tǒng)每次只有一側(cè)卸料,為使風(fēng)量zui大化利用,在風(fēng)管上增加手動閥門,不下料的一側(cè)及時關(guān)閉。
(5)對電器柜進行防塵處理,減少電器故障。
(6)重新修訂操作規(guī)程:要求礦槽上無論哪條系統(tǒng)生產(chǎn),其相鄰系統(tǒng)只要不生產(chǎn),必須與生產(chǎn)的系統(tǒng)處于同一位置,并開啟除塵系統(tǒng),控制粉塵從相鄰的槽口排出。
高爐礦槽除塵器存在問題:
(1)每個礦槽都有三條加料系統(tǒng),由于礦槽的槽口是相通的,且三條系統(tǒng)不可能在同一位置加料,當(dāng)三條系統(tǒng)或兩條系統(tǒng)同時加料時,相鄰槽口粉塵溢出還是無法控制。
(2)由于球團和干熄焦的粉塵相當(dāng)大,所以還存在除塵器的風(fēng)量不能滿足的問題,由于槽上的加料系統(tǒng)不可能改造,如果除塵器的風(fēng)量繼續(xù)加大,加料系統(tǒng)設(shè)備的承受能力不能滿足。
(3)設(shè)備維護保養(yǎng)難度較大,空壓機過濾器更換頻繁。