西門子模塊6ES7193-4CA50-0AA0 西門子模塊6ES7193-4CA50-0AA0 西門子模塊6ES7193-4CA50-0AA0
摘要:介紹了SIEMENS LOGO!模塊的特點和它在電阻縫焊機電路中的應(yīng)用方案,以及使用它代替控制線路的優(yōu)點。
關(guān)鍵詞:LOGO!模塊 ,電阻縫焊機
一,引言
近年來,在包裝行業(yè)中生產(chǎn)使用的國產(chǎn)自動/半自動多采用集成電路板控制。它的功能可以區(qū)分為程序板,驅(qū)動板,觸發(fā)板及保護板和電源板組成。各模板之間可使用44-104腳的插座相連接,電路連線較復(fù)雜,通用性和靈活性比較差,同時也給維護帶來了一定的困難。
二,應(yīng)用原理
LOGO!模塊是西門子公司的新產(chǎn)品,它的可靠性高,能適應(yīng)強電磁干擾的場合,具有通訊功能可以在現(xiàn)場編程。我們通過國產(chǎn)的FN10型半自動電阻縫焊機為例加以介紹,它工作時機內(nèi)的電磁干擾較強。改進方法是用西門子公司的LOGO!24RCLB11總線型模塊替代原有控制部件。它的工作流如圖書1所示。當(dāng)電阻縫焊機開機進入準(zhǔn)備工作狀態(tài)時,上電極抬起,傳動系處于制動狀戊,夾緊機構(gòu)松開,當(dāng)被圈圓的罐體送到位或者踩下腳踏開關(guān)時間,夾具夾緊罐體,并使用權(quán)電極壓下,進入離合傳動--前段小電流--中段大電流--后段小電流焊接--復(fù)位為下個工件準(zhǔn)備。五個過程。